首頁 > 新聞中心 > 提高水泥性能的技改措施
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某水泥廠生產(chǎn)出的水泥性能非常的差,客戶一致反饋存在需水量大、塌落度損失大的情況,嚴重影響該廠的信譽。針對這一現(xiàn)象,選廠通過對影響水泥使用性能的原因進行深入分析,而后采取了相應(yīng)的技改措施,效果顯著。
通過對出磨水泥顆粒級配及選粉機選粉效率等指標的分析,發(fā)現(xiàn)選粉機回粉細度很細,80μm篩余只有12%~15%,選粉機的選粉功能沒有得到充分發(fā)揮,效率太低。成品中80μm篩余也只有0.2%~0.6%,循環(huán)負荷高達300%以上,導(dǎo)致細粉在系統(tǒng)內(nèi)不斷循環(huán)粉磨,使磨內(nèi)產(chǎn)生“過粉磨”現(xiàn)象,不但影響磨機研磨效率,也使水泥顆粒級配分布范圍過窄。通過對入庫水泥的分析,發(fā)現(xiàn)3μm以下的微顆料總量只有1.5%左右,60μm以上的顆粒總量也不到1.2%,3μm~30μm的范圍的顆料超過了74%,30μm~60μm的顆料只有20%,45μm通過率達到91%,80μm的水泥顆粒篩余為0,級配分布很不合理,過于集中,使比表面積偏低,需水量高達145mml,泌水量大,凈漿塌落度損失也>40mm。
通過做磨內(nèi)篩余曲線分析發(fā)現(xiàn),進磨端與出磨端細度變化不大,說明磨內(nèi)物料流速較快,在磨內(nèi)的研磨時間偏短,制約了磨機研磨能力的發(fā)揮,使合格粒徑的細粉比例偏少。
1、改造選粉機,增加三次風(fēng),讓選粉機具備二次選粉功能,使原來選出來的“粗粉”在下料斗內(nèi)再次被揚起,讓合格的水泥顆粒重新被選出來,不僅提高了選粉效率,又擴大了水泥顆粒的分布范圍,級配更加合理,水泥的顆粒分布較好地顯現(xiàn)出了正態(tài)分布的規(guī)律。
2、在二倉增設(shè)三道擋料圈,較好地減緩了物料在磨內(nèi)的流速,延長了的研磨時間,通過篩余曲線分析,研磨效果得到明顯增強。
需要說明的是此次技改,主要的是選粉機三次風(fēng)道的改造。首先將下料斗隔成兩個部分,一部分變成二次選粉區(qū),該區(qū)域選出來的回料占系統(tǒng)的75%,另一部分保留了原有的功能,回料占系統(tǒng)的25%,這樣可確保三次風(fēng)的風(fēng)量不到太大而影響整個系統(tǒng)的運行。三次風(fēng)的原理是在下料斗適當高度開一些孔洞作為風(fēng)道,通過負壓從環(huán)境中吸入三次風(fēng)將一次選粉區(qū)內(nèi)選出來的回料再次揚起,將合格物料選入成品中。通過在三次風(fēng)道上安裝角度為60°的導(dǎo)向葉片,使吸入的環(huán)境風(fēng)在內(nèi)腔往上吹,可充分地順勢利用風(fēng)的動能,較大地提升選粉效果;另外,在撒料盤周邊,安裝約70mm高的擋料環(huán),擋料環(huán)下面為高度25mm的空洞,便于物料通過,此裝置可使進入選粉機內(nèi)的水泥粉體更均勻地分布在每個區(qū)域。
因選粉機內(nèi)新增了二次選粉功能,使得選粉機轉(zhuǎn)子周圍粉塵濃度大大增加,轉(zhuǎn)子運行阻力增大,電機電流也會相應(yīng)提高,應(yīng)適當增加電機功率。
為了確保三次風(fēng)的選粉效率,選粉機風(fēng)量的分配到關(guān)重要。三次風(fēng)要將選出來的回粉重新?lián)P起,必須滿足兩個條件,即足夠的風(fēng)量和風(fēng)速。在保證輥壓機系統(tǒng)必要的負壓和選粉機正常工作的前提下,來自V選旋風(fēng)筒的一次風(fēng)量和來自環(huán)境中的二次風(fēng)量盡可能地小,使選粉機內(nèi)的負壓盡量大,確保三次風(fēng)的風(fēng)量。一般來說,對直徑φ4m的高能選粉機,三次風(fēng)的風(fēng)速控制在38m/s左右,風(fēng)量控制在50000m³/h~60000m³/h可較好地滿足生產(chǎn)需要,三次風(fēng)的風(fēng)量大小可設(shè)置調(diào)節(jié)閥門來完成。
通過上述改造,成品水泥的顆粒級配得到了極大改善,產(chǎn)品性能得到了根本解決,水泥的需水量降低,塌落度損失呈現(xiàn)負值,同時由于選粉效率的提高,磨機的產(chǎn)量也相對提升,總之,技改效果是非常好的。
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