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改造石灰石破碎系統(tǒng)的研究

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一般的石灰石破碎系統(tǒng)由1臺錘式破碎機和一臺振動給料機及皮帶機組成,如果破碎系統(tǒng)設(shè)計不合理,往往實際生產(chǎn)能力達不到設(shè)計生產(chǎn)能力的要求。某石灰石破碎現(xiàn)場就出現(xiàn)了此現(xiàn)象,經(jīng)過沃特機器技術(shù)人員的現(xiàn)場勘察和研究,我們對石灰石破碎系統(tǒng)進行改造,主要目的是提高臺時產(chǎn)量,降低能耗。

錘式破碎機

振動給料機

1、破碎系統(tǒng)出現(xiàn)的問題

(1)皮帶輸送機和振動給料機改造。通過觀察發(fā)現(xiàn)振動給料機因安裝角度較大,在運行過程中皮帶上的物料有滑動現(xiàn)象,進入給料機及破碎機的料層厚度達不到要求。

(2)因我廠沒有石灰石礦山,石灰石主要靠周邊小礦點汽運進廠,由于各礦點進廠石灰石粒度不同,土雜質(zhì)較大,個別礦點間雜有部分山皮,導(dǎo)致破碎機臺時波動較大。

(3)由于破碎系統(tǒng)運行時間長,產(chǎn)量低,為保證生產(chǎn)需要,停機檢修時間不足,有時也會因檢修而耽誤生產(chǎn)。

2、改造方案

(1)皮帶機改造。為了提高料層厚度,減少物料滑動現(xiàn)象,減小皮帶輸送機安裝角度,提升皮帶機寬度從而加大皮帶機帶料能力。

(2)振動給料機電器技改。該振動給料機通過變頻調(diào)速調(diào)整喂料速度,變頻器采用施耐德71系列,變頻器額定功率45kW、額定頻率60Hz。經(jīng)檢查電機及減速機功率能滿足提頻要求,將變頻器設(shè)定參數(shù)進行了調(diào)整,將變頻器頻率由以前50Hz,調(diào)整到60Hz,變頻器額定電流調(diào)整到電機額定電流94A。

(3)振動給料機保護改造。參數(shù)調(diào)整后,根據(jù)所測試的較大負載電流,乘以一個可靠系數(shù)1.2,將變頻器電流保護值進行了進一步優(yōu)化。由以前的94A,調(diào)整到63A,以保證變頻器保護動作可靠性及靈敏性。

(4)錘式破碎機保護改造。為防止變頻器轉(zhuǎn)速提高后,破碎機內(nèi)出現(xiàn)堵漏,導(dǎo)致破碎機三角帶打滑燒毀事故,在破碎機皮帶輪處裝設(shè)了皮帶失速保護裝置。當(dāng)破碎機皮帶輪轉(zhuǎn)速低到額定轉(zhuǎn)速70%,直接跳破碎機及給料機。

(5)改變振動給料機進料和檢修方式。原振動給料機進料為尾部進料,現(xiàn)改造成雙側(cè)面進料,有利于提高振動給料機料層厚度。為保證生產(chǎn)需要,石灰石破碎需24h不停運料,考濾到設(shè)備維護問題,選擇在每天清晨5點~7點進行定時維護,以保證設(shè)備的安全運行。

本次改造的效果顯而易見,破碎機產(chǎn)量大幅度提高,各項能耗指標(biāo)明顯下降,破碎機產(chǎn)能得到了充分發(fā)揮,而且降低了設(shè)備的故障率。

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